口腔醫(yī)院污水處理設(shè)備廠家
138**5442**7773 李經(jīng)理
AnMBR是一種有機(jī)結(jié)合厭氧生物處理單元和膜分離技術(shù)的新型廢水處理工藝,其不僅保留了厭氧技術(shù)的諸多優(yōu)點(diǎn),而且膜組件的引入可以將微生物*截留,從而實(shí)現(xiàn)了SRT和HRT的有效分離。也正因如此,厭氧膜生物反應(yīng)器具備污泥濃度高、泥齡長(zhǎng)、耐沖擊負(fù)荷能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),其在高濃度和復(fù)雜有機(jī)廢水處理方面展現(xiàn)出很好的應(yīng)用前景。雖然AnMBR有上述的許多優(yōu)點(diǎn),但是AnMBR在廢水資源回收方面仍然面臨著一些重大挑戰(zhàn),這些問(wèn)題主要集中在溫度,鹽度積聚,抑制物質(zhì)和膜污染。2厭氧膜生物反應(yīng)器的基本原理和構(gòu)造AnMBR是一種將厭氧生物處理技術(shù)與膜分離技術(shù)相結(jié)合的工藝。AnMBR具有以下優(yōu)點(diǎn):可將有機(jī)廢棄物轉(zhuǎn)化成甲烷再次利用,產(chǎn)生較小的剩余污泥、占地面積小、基建費(fèi)用低、二次污染少,過(guò)濾性能好,有效攔截污染物和大分子有機(jī)物[6],對(duì)某些有毒物質(zhì)去除效果好,出水水質(zhì)理想。根據(jù)厭氧處理的方式不同,AnMBR也有不同的構(gòu)造。常見(jiàn)厭氧生物反應(yīng)器包括上流式厭氧污泥床(UASB),*混合式反應(yīng)器(CSTR)和厭氧流化床生物反應(yīng)器(AFBR)。在這些反應(yīng)器中,CSTR是AnMBR常用的配置,其優(yōu)點(diǎn)在于構(gòu)造和操作較為方便。UASB可以在生物反應(yīng)器的底部區(qū)域保留生物質(zhì),所以過(guò)膜的出水的懸浮固體濃度很低,減輕膜污染。同時(shí),在UASB反應(yīng)器中,可以通過(guò)氣/液/固分離器來(lái)收集產(chǎn)生的甲烷。AFBR反應(yīng)器則是通過(guò)填充如石英砂、活性炭、沸石這類(lèi)細(xì)小的固體顆粒填料來(lái)凈化出水。3AnMBR處理性能的影響因素3.1溫度AnMBR可以在高溫(50~60℃)或中溫(30~40℃)條件下運(yùn)行。低溫(<20℃)下的AnMBR會(huì)面臨諸多挑戰(zhàn),包括膜污染的加劇,污染物去除速率的降低和在出水中甲烷溶解度的升高。Martinez-Sosa觀察到當(dāng)AnMBR內(nèi)的溫度從35℃降至20℃時(shí),反應(yīng)器中總懸浮固體含量和可溶性COD的濃度也會(huì)隨之增加,這將會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重的膜污染并且會(huì)降低甲烷的產(chǎn)量。當(dāng)溫度降至20℃時(shí),出水中的甲烷的溶解度也在增加。此外,水體的粘度也隨著溫度的降低而增加,這就需要更多的能量來(lái)用于攪拌水體。3.2鹽度積累高鹽含量被認(rèn)為是嚴(yán)重抑制厭氧過(guò)程的因素之一,Dereli研究發(fā)現(xiàn),當(dāng)AnMBR在處理來(lái)自海產(chǎn)品加工和奶酪生產(chǎn)的高鹽廢水時(shí),甲烷的產(chǎn)量和COD的去除率都會(huì)有明顯的降低。
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在運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn),生物池經(jīng)常發(fā)生堵塞,單條處理線處理能力設(shè)計(jì)37.5m³/h,實(shí)際流量達(dá)到30m³/h時(shí),由于底部無(wú)機(jī)填料被生化反應(yīng)產(chǎn)生污泥堵塞,上部無(wú)機(jī)填料受水利擠壓,生物池通量不足,重力流不能克服池體內(nèi)填料阻力,生物池發(fā)生溢流。確認(rèn)溢流原因后,首先對(duì)生物池有機(jī)填料進(jìn)行改造,將有機(jī)填料直接堆積的方式改為有機(jī)填料裝填至球形骨架填料內(nèi),再堆積至池內(nèi)。球形骨架堆積時(shí),周?chē)纬闪鞯?,減少了直接堆積擠壓對(duì)自下而上廢水流的阻塞。對(duì)更換球形填料后的生化系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試,在進(jìn)水COD小于1200mg/L,氨氮小于200mg/L時(shí),系統(tǒng)COD去除率能夠達(dá)到75%以上,氨氮去除率能夠到達(dá)75%以上。改造后,個(gè)別生物池,尤其是好氧池中段依然存在曝氣不足,局部無(wú)曝氣問(wèn)題,分析可能原因是好氧池中段生化反應(yīng)活躍,系統(tǒng)產(chǎn)泥量較大,污泥在底部火山巖填料中被截留,*累積后,池體內(nèi)阻力增大,曝氣壓力不足。改造過(guò)程,首先選取兩個(gè)生化池,在進(jìn)水穩(wěn)定時(shí),持續(xù)跟蹤其處理效果,后將該生化池底部火山巖填料移除,并更換為球形骨架有機(jī)填料,經(jīng)馴化后,跟蹤處理效果,火山巖移除后,處理效果變化不大,而曝氣能夠持續(xù)。2.2增加生化系統(tǒng)停留時(shí)間高濃度廢水處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)停留時(shí)間為35小時(shí),生化處理系統(tǒng)共7級(jí),經(jīng)過(guò)測(cè)定,前四級(jí)填料降解COD負(fù)荷為0.83kgCOD/m3(填料)·d,后三級(jí)的脫氮負(fù)荷為0.30kgNH3-N/m3(填料)·d。在該處理效率下,廢水系統(tǒng)出水指標(biāo)無(wú)法達(dá)到要求。經(jīng)過(guò)改造,將原四個(gè)廢棄的活性炭池改造為好氧生物池[2],改造后,停留時(shí)間增加3小時(shí),COD去除率提高至80%,氨氮去除率提高至85%。2.3膜系統(tǒng)清洗方案優(yōu)化在園區(qū)綜合廢水處理裝置,MBR系統(tǒng)初始設(shè)計(jì)通量為20L/(㎡·h),在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,運(yùn)行通量約8L/(㎡·h)。為保證系統(tǒng)處理能力,優(yōu)化了膜清洗方案[3],通過(guò)分析膜污染物類(lèi)型,嘗試不同清洗藥劑、清洗濃度和清洗頻次。從而確定了以酸洗為主,次氯酸鈉清洗為輔的清洗方式,并將鹽酸清洗濃度提升至3000mg/L以上,清洗*提升。運(yùn)行過(guò)程中曾出現(xiàn)產(chǎn)水軟管脫落后,膜池生物污泥通過(guò)膜產(chǎn)水管線進(jìn)入MBR產(chǎn)水池,致使清水池水質(zhì)污染,含有生物污泥的水進(jìn)而通過(guò)膜絲反洗常規(guī)操作進(jìn)入膜絲內(nèi)部,導(dǎo)致整組膜絲內(nèi)部污堵,在線及離線清洗均無(wú)法恢復(fù)膜通量。后通過(guò)實(shí)驗(yàn)測(cè)試采用泵抽吸的離線清洗方案,將12個(gè)膜組件逐個(gè)離線清洗出來(lái),恢復(fù)了膜通量。清洗后系統(tǒng)運(yùn)行超過(guò)兩年,未發(fā)現(xiàn)明顯的膜通量衰減情況。2.4膜系統(tǒng)改造MBR系統(tǒng)初始運(yùn)行約一年后,由于膜組件積泥嚴(yán)重,對(duì)膜箱和曝氣方式進(jìn)行了更改,增加了膜組件周?chē)鷩鷵?,使曝氣更集中。結(jié)合膜系統(tǒng)清洗方案優(yōu)化,終,使膜處理能力能夠達(dá)到12L/(㎡·h)左右。初始使用膜組件在運(yùn)行三年后,膜通量進(jìn)一步衰減,且無(wú)法通過(guò)清洗方式恢復(fù),通過(guò)方案優(yōu)化,在未停水狀態(tài)下,采用其他品牌膜組件對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)膜組件進(jìn)行了更換,且設(shè)計(jì)膜通量根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況進(jìn)行重新設(shè)計(jì)。