高溫焚燒氮氧化物尾氣分析系統(tǒng)
結(jié)合華能太倉電廠電袋除塵設(shè)備的實(shí)際運(yùn)行情況和日常維護(hù)經(jīng)驗(yàn),分析了電袋復(fù)合除塵器活塞式脈沖閥故障率高的原因,通過數(shù)據(jù)庫對(duì)缺陷分類比較并提出了改造方案。改造結(jié)果表明:振動(dòng)對(duì)脈沖閥正常運(yùn)行存在重大影響,135mm大截面積脈沖閥采用分體控制技術(shù)可提高脈沖閥動(dòng)作的可靠性,保障機(jī)組的安全運(yùn)行。
0 引言
電袋復(fù)合除塵器是火電廠煙氣凈化的主要工業(yè)除塵設(shè)備,在火電廠節(jié)能、環(huán)保方面發(fā)揮了*作用。華能太倉電廠2 期2×630 MW 機(jī)組每臺(tái)鍋爐電袋復(fù)合除塵器分A,B 兩側(cè)布置,共4 個(gè)煙氣通道,每個(gè)煙道安裝130 只脈沖閥,4 個(gè)煙道合計(jì)安裝520只電磁脈沖閥。
脈沖閥是燃煤鍋爐布袋除塵器的重要設(shè)備,因其故障率高,導(dǎo)致除塵器進(jìn)出口差壓居高不下,差壓大超3 200 Pa,差壓高保護(hù)動(dòng)作頻繁,影響煙塵*、穩(wěn)定、可靠、超低排放,引發(fā)吸風(fēng)機(jī)失速,對(duì)鍋爐安全運(yùn)行構(gòu)成威脅。與此同時(shí),還帶來廠用電率升高、布袋使用壽命縮短、機(jī)組負(fù)荷無法帶滿等一系列問題,給機(jī)組安全、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)、長周期運(yùn)行帶來重大影響。
1 脈沖閥工作原理
華能太倉電廠電袋除塵器脈沖閥采用阿爾斯通V1614717 閥芯式4 寸噴吹閥,其結(jié)構(gòu)如圖1 所示。
初始狀態(tài)時(shí),電磁閥失電,膜片上方控制氣壓大于下方壓縮空氣壓力,膜片起到密封作用。當(dāng)除塵器阻力上升到一定值時(shí),系統(tǒng)發(fā)噴吹指令;電磁閥得電,電磁閥銜鐵抬升,氣路導(dǎo)通,膜片上方控制氣通過排氣通道Ⅱ排泄,上部失壓;上下氣室產(chǎn)生壓差,膜片拱起,下部壓縮空氣通過排氣通道Ⅵ排氣,閥體內(nèi)部與氣包產(chǎn)生壓差;噴吹壓縮空氣在抬升閥芯的同時(shí),從噴吹管噴出;電磁閥失電,銜鐵下落封堵泄氣口,膜片上方控制氣壓恢復(fù),膜片回復(fù)原位覆蓋排氣孔,膜片下方壓縮空氣壓力恢復(fù);上下壓差為0,閥芯自由下落,覆蓋噴吹管口,完成一次噴吹。
高溫焚燒氮氧化物尾氣分析系統(tǒng)