山東智澤環(huán)??萍加邢薰鹃_發(fā)創(chuàng)新出RTS脫硝設(shè)備,主要是針對(duì)解決石灰窯脫硝、一氧化碳等問題,我們的設(shè)備造價(jià)低,一套設(shè)備解決多種煙氣問題,能夠滿足石灰窯脫硝和脫除一氧化碳的設(shè)備。歡迎廣大石灰窯煙氣處理客戶來我公司選購。
立式石灰豎窯因?yàn)樯a(chǎn)工藝的原因,在生產(chǎn)石灰過程中會(huì)產(chǎn)生一氧化碳,濃度一般在8000毫克到20000毫克每立方米,而脫硝裝置安裝在布袋除塵之前,會(huì)受塵的影響造成催化劑表面被覆蓋、堵塞、風(fēng)蝕,造成脫硝效率效果下降,如果在布袋除塵之后脫硝,則因?yàn)椴即龎m耐溫問題一般溫度不超過160°,如果采用SCR低溫脫硝,就需要加熱,加熱費(fèi)用會(huì)增加運(yùn)行成本,同時(shí)低溫脫硝催化劑受煙塵影響較大,比如鈣離子等等,容易引起中毒和壽命縮短,增加更換催化劑的頻次,增加成本,如果加熱到中溫320°左右,加熱的費(fèi)用會(huì)成倍增加,如果利用RTS將一氧化碳進(jìn)行燃燒,使煙氣溫度提升到840°左右,利用SNCR進(jìn)行脫硝,一般石灰豎窯氮氧化物在300毫克每立方米左右,通過SNCR對(duì)反應(yīng)溫度進(jìn)行精確控制,可以提高反應(yīng)效率,*可以降到100毫克每立方米左右,如果國家環(huán)保部門提高排放標(biāo)準(zhǔn)要求,降到50毫克每立方米之下,這樣就可以利用RTS預(yù)留的溫度320°位置的外接口,使320°的煙氣通過SCR反應(yīng)器放少量的催化劑就可以達(dá)標(biāo)(前端的SNCR已經(jīng)把300毫克每立方米的氮氧化物降到100毫克左右,再在100毫克每立方米的基礎(chǔ)上進(jìn)行脫硝,催化劑的量會(huì)少很多,可能僅僅是原來沒有通過SNCR脫硝的三分之一甚至四分之一,并且是中溫催化劑)經(jīng)過SCR脫硝后的煙氣再回到RTS,將熱能回用,可以做到不需要外來能量加熱,極大的降低了運(yùn)行費(fèi)用,并且可以做到脫除氮氧化物和一氧化碳,一舉兩得!