詳細(xì)介紹
電站燃煤氮氧化物尾氣分析系統(tǒng)
轉(zhuǎn)爐不連續(xù)吹煉的特性導(dǎo)致冶煉過(guò)程中產(chǎn)生的CO和少部分O2易同時(shí)進(jìn)入靜電除塵系統(tǒng),當(dāng)兩種氣體混合且體積分?jǐn)?shù)同時(shí)達(dá)到φO2>6%、φCO>9%,在遇到火花或明火時(shí),就會(huì)產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)而形成燃爆。另外煙氣中若存在H2,且H2體積分?jǐn)?shù)達(dá)到φH2>3%、φO2>2%時(shí),遇到火花也會(huì)產(chǎn)生燃爆[2]。靜電除塵器進(jìn)出口各安裝有4個(gè)卸爆閥,卸爆閥設(shè)定起跳壓力為5000Pa。煙氣在靜電除塵器內(nèi)發(fā)生燃爆后,除塵器內(nèi)壓力瞬間增大超過(guò)卸爆閥起跳設(shè)定值時(shí),卸爆閥彈起釋放燃爆產(chǎn)生的壓力以降低內(nèi)部燃爆對(duì)設(shè)備產(chǎn)生的危害[3]。
3.2靜電除塵器卸爆原因
鞍鋼180噸轉(zhuǎn)爐干法除塵投入使用以來(lái),在靜電除塵器運(yùn)行初期,由于經(jīng)驗(yàn)不足,以及工藝控制未實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化,靜電除塵器卸爆主要發(fā)生在吹煉初期,時(shí)間段在開(kāi)始吹煉的68秒至90秒之間,稱為“初期卸爆”,卸爆比例占50%;其次由于各種原因?qū)е罗D(zhuǎn)爐吹煉中斷后,再次吹煉時(shí)發(fā)生卸爆,生產(chǎn)初期二次下氧槍吹煉造成的卸爆比例達(dá)到46.1%,稱為“二次下槍卸爆”。其它原因的卸爆包括廢鋼、物料潮濕引起的卸爆,加料過(guò)早造成的粉塵卸爆,比例占3.9%。生產(chǎn)穩(wěn)定以后靜電除塵器卸爆的主要原因是“二次下槍卸爆”,占卸爆原因的89.1%。
3.2.1“初期卸爆”原因
冶煉“初期卸爆”主要發(fā)生在開(kāi)始吹煉的68秒至90秒之間。當(dāng)冶煉開(kāi)始時(shí),鐵水中的硅、錳元素首先與氧發(fā)生氧化反應(yīng),硅、錳元素氧化期結(jié)束后,熔池溫度達(dá)到1450℃左右,此時(shí)轉(zhuǎn)爐熔池內(nèi)開(kāi)始發(fā)生脫碳反應(yīng),這時(shí)轉(zhuǎn)爐煙氣中的CO含量會(huì)逐漸增加。而轉(zhuǎn)爐開(kāi)始吹煉時(shí)采用24000~27000Nm3/h供氧流量,即采用“軟吹”制度,軟吹時(shí)氧流對(duì)熔池的沖擊力減小,沖擊深度變淺,反射流股的數(shù)量增多,沖擊面積加大,加強(qiáng)了對(duì)熔池液面的攪動(dòng),脫碳速度降低,容易引起噴濺[4]。因此操作者會(huì)逐步提高吹氧流量,這樣會(huì)增加熔池碳氧反應(yīng)速度,進(jìn)一步提高煙氣中CO含量;由于軟吹時(shí)氧氣壓力低,氧氣利用率低,煙氣中富裕的O2含量較高,當(dāng)煙氣中O2和CO體積分?jǐn)?shù)同時(shí)達(dá)到φO2>6%、φCO>9%就會(huì)造成靜電除塵器卸爆。因此如何控制前期噴濺和如何控制熔池脫碳反應(yīng)速度使CO的生成速度逐漸提升并錯(cuò)開(kāi)O2含量的高點(diǎn),成為煉鋼工藝人員研究的重點(diǎn)。
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