燃煤電廠鍋爐脫硝系統(tǒng)的作用是將燃煤鍋爐燃燒產(chǎn)生的煙氣進行凈化處理,減少氮氧化物對大氣的污染,國內(nèi)電廠鍋爐煙氣脫硝處理大多采用 SCR 工藝。
脫硝運行一段時間會出現(xiàn)一些問題,在運行過程中打開屏式過熱器區(qū)域人孔及低溫段空氣預(yù)熱器人孔進行檢查,發(fā)現(xiàn)屏式過熱器區(qū)域及高溫段再熱器管排結(jié)焦嚴重,空預(yù)器上表面積灰較多,導(dǎo)致排煙溫度超出規(guī)程允許范圍較多。
空預(yù)器堵灰的原因:兩臺鍋爐在改造后的調(diào)試期間為了保證煙氣 NOx的排放達標(biāo),尿素噴入量控制在 500~800 L/h之間,尿素噴入量過多,導(dǎo)致爐內(nèi)尿素?zé)峤夂蠓磻?yīng)不,造成氨逃逸量增大,生成的硫酸氫氨在低溫段空預(yù)器處遇冷與煙塵粘附在管式空預(yù)器的內(nèi)壁上,使低溫段預(yù)熱器管束發(fā)生嚴重堵塞。
受鍋爐空間的限制,兩臺 125 MW 鍋爐 SCR反應(yīng)器安裝在豎井煙道內(nèi),因其入口濾網(wǎng)隔柵僅5 mm,造成上部掉落的較大灰粒逐漸積聚而堵灰因大灰粒的質(zhì)量相對較重,隨煙氣脫離水平煙道后,在水平煙道與豎煙井的交叉區(qū)域下落,是造成 SCR 反應(yīng)器上表面前側(cè)靠爐膛部位堵灰的又一原因。
鍋爐啟動過程中,低溫段空氣預(yù)熱器入口溫度大于 90 ℃時,方可投入煤粉火嘴,可減少硫酸氫氨在低溫段空預(yù)器區(qū)域的形成量。正常運行期間,NOx的控制,投、停一區(qū)噴槍進行控制;三區(qū)尿素噴槍的投入,只作為事故情況下使用,禁止長時間投運。
我結(jié)合不同地域,不同行業(yè)的環(huán)保政策標(biāo)準要求,成功研發(fā)出SCR蜂窩式中溫,低溫脫硝催化劑系列產(chǎn)品,SNCR+SCR一體化脫硝設(shè)備,及針對小型、低量煙氣脫硝提標(biāo)自主研發(fā)的JL20-1/2/3系列一體化智能脫硝設(shè)備,具有安裝簡單,操作方便,自動化運行,運營成本低,脫硝等特點,可達95%脫硝效率。用于火力發(fā)電、鋼鐵焦化、陶瓷玻璃、水泥化工等行業(yè)及燃煤、燃氣、燃油、生物質(zhì)等工業(yè)鍋爐及鍍鋅生產(chǎn)線,彩鋼噴涂線的脫硝提標(biāo)工程升級改造。
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