豆制品食品廠污水處理設(shè)備成套設(shè)備
豆制品食品廠污水處理設(shè)備成套設(shè)備
豆制品食品廠的污水來源主要來源于泡豆廢水,壓榨廢水和沖洗廢水,因生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品原料原因,該廢水中有機(jī)物含量很高,是污染環(huán)境的高濃度廢水。對于該類型的廢水的處理關(guān)鍵是選擇合適的工藝和合理的計(jì)算設(shè)計(jì)參數(shù)。
豆制品生產(chǎn)作業(yè)排水時間較集中,水量和水質(zhì)也不均勻;而且因?yàn)槎怪破肺鬯袡C(jī)物含量很高,所以在厭氧處理過程中容易在廢水表面形成浮渣且容易酸化,這樣會是厭氧單元的處理效果惡化,而在好氧階段采用活性污泥法處理,因水質(zhì)原因容易產(chǎn)生污泥膨脹。
根據(jù)豆制品污水的這些特點(diǎn),我們公司給出了厭氧水解+混凝 沉淀+氣浮+生物接觸氧化+二次沉淀的解決方案。
① 細(xì)格柵井:粗格柵去除豆制品污水中的大塊雜物和部分懸浮物,主要為后續(xù)單元動力設(shè)備的正常運(yùn)行提供保障。
②調(diào)節(jié)池:本單元主要是均和水質(zhì)、平衡水量,削減高峰水量對后續(xù)處理單元的沖擊負(fù)荷,大大降低水量變化對處理效果的影響,減少處理構(gòu)筑物的容積節(jié)省工程投資費(fèi)用,便于系統(tǒng)自動化控制。
② 厭氧水解池:在高濃度豆制品廢水處理工藝中,厭氧處理技術(shù)是一個關(guān)鍵步驟,成功的厭氧水解工段去除效率可達(dá)到50%以上。廢水的厭氧生物處理是指在沒有游離氧的情況下,以厭氧生物為主對有機(jī)物進(jìn)行降解的一種處理方法。在厭氧生物處理過程中,復(fù)雜的有機(jī)化合物被降解,轉(zhuǎn)化為簡單、穩(wěn)定的小分子化合物,同時釋放出能量。其中,大部分能量以甲烷(CH4)的形式出現(xiàn),厭氧消化過程終產(chǎn)物均為CH4、CO2及NH3(NH4HCO3)。本單元除了降解有機(jī)物同時還為后續(xù)好氧處理作了很重要的前期處理。其特點(diǎn)表現(xiàn)在: a 非常經(jīng)濟(jì)的技術(shù),不需要動力消耗、不需要藥劑消耗; b設(shè)備負(fù)荷高,占地少,投資省; c剩余污泥量少,高度無機(jī)化、脫水容易; d初次啟動過程緩慢,一般需要5—10周時間,通過接種的方式可加以解決; e 受反應(yīng)溫度的影響而波動; f 效率受pH值的影響較大,合適的范圍在6.8---7.2之間。
④混凝沉淀池:本處理單元是將適當(dāng)數(shù)量的混凝劑投入水體,經(jīng)過充分混合、反應(yīng),使廢水中微小懸浮顆粒和膠體顆粒相互產(chǎn)生凝聚作用,成為顆粒較大,易于沉降的絮凝體(顆粒直徑>20μm),經(jīng)過沉淀加以去除?;炷恋淼膬?yōu)點(diǎn)是去除效率高,對廢水的懸浮物、濁度和色度有很高的去除,對COD、BOD的去除也有很好的效果。根據(jù)實(shí)驗(yàn)室混凝實(shí)驗(yàn)表明,混凝劑采用的聚合氯化鋁(PAC)助凝劑采用聚丙烯酰胺(PAM)工藝條件為:pH值為6.0---7.5、攪拌速度160r/min、攪拌時間15min、混凝劑投加量100mg/L、沉降時間150min,COD去除率可達(dá)60%左右。
⑤氣浮池:氣浮裝置的工作原理是在一定條件下,將大量空氣溶于水中,形成溶氣水,作為工作介質(zhì),通過釋放器驟然減壓,快速釋放,產(chǎn)生大量微細(xì)氣泡黏附于經(jīng)過混凝反應(yīng)后廢水中的“礬化"上,使絮體上浮,從而迅速地除去水中的污染物質(zhì),達(dá)到凈化的目的。
⑥接觸氧化池:廢水的好氧生物處理是一種有氧的情況下,以好氧微生物為主對有機(jī)物進(jìn)行降解的一種處理方法。廢水中存在的各種有機(jī)物,以膠體狀、溶解態(tài)的有機(jī)物為主,作為微生物的營養(yǎng)源。這些有機(jī)物經(jīng)過一系列的生物反應(yīng),逐級釋放能量,終以無機(jī)物質(zhì)穩(wěn)定下來,達(dá)到無害化。
⑦沉淀池:本單元主要是利用重力的作用使廢水中的懸浮物、生物處理后產(chǎn)生的污泥或生物膜與水分離,形成泥水界面。
⑧污泥濃縮池:本單元主要是將各個處理單元產(chǎn)生的剩余污泥匯集,通過靜置使污泥進(jìn)一步濃縮。